- 发布时间:2020-05-24 18:44:19
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青岛南区施耐德542驱动器
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青岛南区施耐德h桥驱动芯片, 机床运动时由于超调引起加工精度和加工尺寸误差过大,如果加减速时间常数调节的过小,电机电流已经形成饱和,引起伺服运动的超调,可以引起系统的加工精度与加工尺寸,这时可以通过调节伺服驱动器的参数来改善轴的运动性能,来消除加工误差。 无报警或无法报警的故障处理当系统的PLC无法运行,系统已停机或系统没有报警但工作不正常时,需要根据故障发生前后的系统状态信息,运用已掌握的理论基础,进行分析,做出正确的判断。下面阐述这种故障诊断和排除办法。青岛南区有次接线的设备,如电源变压器等,必须确认次接线的相序的致性。要保证各处相序的绝对正确。此时应测量电源电压,做好记录。系统在通讯时或用磁盘进行考贝文件时,有可能感染病毒,用 毒软件检查软件系统清除病毒或者重新安装系统软件进行修复3.系统出现乱码 参数设置不合理 系统内存不足 操作不当 参数设置不当 系统发生溢出4.操作键盘不能输入或部分不能输入 控制键盘芯片出现问题 系统文件被破坏 主板电路出现问题 CPU出现故障5.输入输出不正常 I/O单元出现故障 外部干扰 I/O控制板电源没有接通或电压不稳6.系统网络连接不正常 系统参数设置或文件配置不正确。丽江 现代数控系统维修工作的基本条件2.1维修工作人员的基本条件维修工作开展得好坏首先取决于人员条件。维修工作人员必须具备以下要求:高度的责任心与良好的职业道德;知识面广,掌握计算机技术、模拟与数字电路基础、自动控制与电机拖动、检测技术及机械加工工艺方面的基础知识与定的外语水平;经过良好的技术培训,掌握有关数控、驱动及PLC的工作原理,懂得CNC编程和编程语言;熟悉结构,具有实验技能和较强的动手操作能力;掌握各种常用(尤其是现场)的测试仪器、仪表和各种工具。 参数设置的错误通讯时需要将外部设备的参数与数控系统的参数相匹配,如波特率、停止位必须设成致才能够正常通讯。外部通讯端口必须于硬件相对应。 机床中出现的误差情况不在设计时预测的范围内,青岛南区施耐德液晶驱动器,因此当出现误差时检测不到,由于大多数的数控机床使用的是半闭环系统,因此不能检测到机床的实际位置。
PLC程序编写错误2.数控系统在自动运行的过程中,青岛南区施耐德542驱动器涨价何时休?,报跟踪误差过大引起的急停故障这类故障现象是属于运动状态问题,实际上是进给伺服系统位置环在运动中出现了问题。位置偏差过大是根据位置环中的位置偏差计数器输出的,既由来自光电脉冲编码器反馈的反应工作台实际运行距离的脉冲与来自数控系统所发的脉冲个数进行比较得出。这个偏差值的大小反映出数控系统要求某个轴运动的距离与轴实际移动的距离之间的差值,为使位置偏差不超出机床各轴要求的形状为职公差,所以数控系统对这个偏差值的大小进行了设置规定,这个参数值的大小是可以更改的,如果参数丢失或者设置的数值过小,往往造成数控系统跟踪误差过大。其常见原因有如下几点: 负载过大,如负载过大,或者夹具夹偏造成的摩擦力或阻力过大,从而造成加在伺服电动机的扭矩过大,使电动机造成了丢步形成了跟踪误差过大。按操作信息下方相应的软键,在屏幕上相对应的项目前面就会打上“了”,表示该功能已完成,如3-13。上述诊断方法,在实际应用时并无严格的界限,可能用种方法就能排除故障,亦可能需要多种方法同时进行。其效果主要取决于对系统原理与结构的理解与掌握的深度,以及维修经验的多少。检验环境9.系统外部干扰引起的故障 数控系统、机床、车间等接地不良 系统的连接电缆屏蔽层接地不良引起 电缆的布置、安装不合理 系统各模块的安装、连接、固定的不可靠 电缆过长,引起系统信号的衰减 外部电源不稳定,纹波过大事例1:故障现象:普通数控教学车床,开机后系统显示白屏,系统的菜单与字迹无法分辨。3.2数控系统的常见故障分析根据数控系统的构成,工作原理和特点,结合我们在维修中的经验,将常见的故障部位及故障现象分析如下。 参数更改,程序更正法系统参数是确定系统功能的依据,参数设定错误就可能造成系统的故障或某功能无效。例如,在哈尔滨某厂转子铣床上采用了测量循环系统,这功能要求有个背景存贮器,调试时发现这功能无法实现。检查发现确定背景存贮器存在的数据位没有设定,经设定后该功能正常。有时由于用户程序错误亦可造成故障停机,对此可以采用系统的块搜索功能进行检查,改正所有错误,以确保其正常运行。
、CNC单元故障典型CNC软件装置的结构:CNC系统软件有管理软件和控制软件组成。管理软件包括输入、I/O处理、显示、诊断等。控制软件包括译码、具补偿、速度处理、插补计算、位置控制等。数控系统的软件结构和数控系统的硬件结构两者相互配合,共同完成数控系统的具体功能。早期的CNC装置,数控功能全部由硬件实现,而现在的数控功能则由软件和硬件共同完成。检验标准随着电子技术和自动化技术的发展,数控技术的应用越来越广泛。以微处理器为基础,以大规模集成电路为标志的数控设备,已在我国批量 、大量引进和推广应用,它们给机械制造业的发展创造了条件,并带来很大的效益。但同时,由于它们的先进性、复杂性和智能化高的特点,在维修理论、技术和手段上都发生了飞跃的变化。FANUC数控系统维修技巧315主轴不制动,执行制动功能时主轴振动查制动电路,检主轴控制装置元器件损坏更换元器件16变频控制器不工作查NC故障,PLC接口故障,变频控制器本身故障PLC接口故障,导致失电修PLC接口17#板17数控柜不能启动合ZK总开关, 各部均正常ZK总开关中电流继电器有相烧坏修继电器18未达参考点,发生超程,间断发生查参数是否正确,检查超程限位开关切削液渗进限位开关;操作者保养机床时动了限位开关修限位开关,将行程限位的参数改为较大值,将机床开往参考点,压限位开关,再改回原设定参数19工作台Y向回参考点无快速或无减速过程;有时Y轴运动到行程范围中心部位却发出超程报警查限位参数及外围电路部分Y轴限位组合开关有问题,连线及触点等腐蚀生锈、断线清理限位开关FANUC数控系统维修技巧420系统无报警,Y轴原点复归完不成,长期提供数控系统维修,伺服驱动器维修,框架断路器维修厂等各种品牌产品,指定经销商产品齐全,质量保证.执行到某程序段尾时,,程序停顿,下程序段不执行查各部位信号,查外围环境系统过热降温21Z轴不能回零分析回零原理及方式Z轴的低速运动性能下降调整驱动系统22程序运行时,台往前冲,至超程报警查CNC系统,查编程编程错误有个程序少了个小数点23快速定位时,Z轴上下抖动,无报警查放大量过大,查加/减速时间过短加/减速时间过短调整伺服板放大器上的补偿电容,增大电容量24机床乱走查内部程序,重新送程序FANUC数控系统维修技巧525Y轴超程,急停报警,机床锁住查开关位置、参数,青岛南区施耐德信浓步进驱动器,查参数保护开关处于未锁状态因参数开关未锁,误信号触发重新输入参数,锁住26库进出有撞击现象1.行程开关2.连线3.电磁阀4.动作不可调工作环境不好,电磁阀维护周期长,器件质量差注意平时保养27不论手动或自动状态,换时找不到第 4号具1.连接2.位检测编码器3.PCPC中E5B及E4B(SN7546 烧坏更换75463驱动块28库不拔查LS12开关,查PC画面46.2参数开关断线,信号没有反馈到PC焊线29号写不进去,读/写状态不致。显示:地址00,0 0 0 青岛南区施耐德542驱动器的开启原理与关闭过程,0 0 …1 1 1 号0 0 0 0 0 0 青岛南区施耐德542驱动器都是有多少种,…1 1 1 1 库回零产生报警,使用T指令时,单数09报警,双数10报警。分析逻辑电路,存储器随机换控制部分,,检查RA,从片子的各控制端发现在写状态时,WE保持高电平,始终处于读状态。B6件早已被代替,检查B6件,前级片子的输出信号为正常,故障可能B6件与前级片子间。PC器03板有虚焊点。排除虚焊点。。系统显示故障1。系统通电后无显示或黑屏 显示模块损坏 显示模块电源不良或未连接 显示屏因高压烧坏 系统显示屏亮度调节过暗2。系统通电后屏幕或随机码 系统文件损坏 系统内存不足 外部干扰3。系统通电后NC电源指示灯亮,但屏幕上没有显示或黑屏。 显示模块损坏。 显示模块电源不良或未连接。 显示屏因电压过高而烧坏。 系统显示屏亮度调整太暗。4操作或操作中的崩溃或重新启动 参数设置错误或参数设置不正确导致的 同时运行系统以外的 内存驻留程序 系统文件损坏或感染病毒 电源不足 系统组件损坏5。系统开机后,屏幕亮显,但没有内容 系统显示屏亮度调整过亮 系统文件损坏或感染病毒 显示控制板故障6。系统通电后,屏幕变暗,但能正常工作,系统工作正常 系统显示屏亮度调节过暗 显示屏或显示屏灯管损坏 显示控制板故障7主轴有转速但CRT速度不显示。 主轴编码器损坏。 主轴编码器电缆脱落或断裂。 系统参数设置不正确,编码器反馈接口不正确。 或未选择主轴控制的相关功能。8主轴的实际转速与发出的指令不致。 主轴编码器的每转脉冲数设置不正确。确认主轴编码器每转脉冲数设置是否正确。 PLC程序错误。检查主轴转速程序和PLC程序的D/a输出部分。 速度控制信号电缆的连接错误。案例1:故障现象:数控系统,机床动力传动,无CRT显示。检查数控电源+24V,+15V,-15V,+5V无输出。青岛南区8.系统参数设定、调整错误引起的故障系统参数的设定很重要,如果系统参数设置错误,就会引发各种各样的故障现象如:系统不能正常启动;不能正常运行;螺纹加工不能够进行;系统显示不正常;死机等。 PLC程序编写错误2.数控系统在自动运行的过程中,报跟踪误差过大引起的急停故障这类故障现象是属于运动状态问题,实际上是进给伺服系统位置环在运动中出现了问题。位置偏差过大是根据位置环中的位置偏差计数器输出的,既由来自光电脉冲编码器反馈的反应工作台实际运行距离的脉冲与来自数控系统所发的脉冲个数进行比较得出。这个偏差值的大小反映出数控系统要求某个轴运动的距离与轴实际移动的距离之间的差值,为使位置偏差不超出机床各轴要求的形状为职公差,所以数控系统对这个偏差值的大小进行了设置规定,这个参数值的大小是可以更改的,如果参数丢失或者设置的数值过小,往往造成数控系统跟踪误差过大。其常见原因有如下几点: 负载过大,如负载过大,或者夹具夹偏造成的摩擦力或阻力过大,从而造成加在伺服电动机的扭矩过大,使电动机造成了丢步形成了跟踪误差过大。 位置环这是数控系统发出控制指令,并与位置检测系统的反馈值相比较,进步完成控制任务的关键环节。它具有很高的工作频度,并与外设相联接,所以容易发生故障。
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